長度較小的非圓柱面,可以采用數(shù)控銑床加工,也可以采用線切割加工(單件生產(chǎn))。但當(dāng)非圓柱面達(dá)到一定長度后,用上面的兩種方法就無能為力或加工成本太高了。如系列羅茨真空泵和羅茨鼓風(fēng)機的轉(zhuǎn)子(圖1所示,其截面輪廓線由多段漸開線、外擺線和圓弧組成,長度在300mm以上)、大型水環(huán)泵葉輪模型的葉片(截面輪廓線由多段直線和圓弧組成,長度在500mm以上)。為了適應(yīng)截面輪廓線是復(fù)雜曲線的柱面工件的加工,筆者自行研制出了基于IPC的刨床CNC系統(tǒng),并對某真空泵生產(chǎn)廠家的小型龍門刨床進行了數(shù)控改造。
1 小型龍門刨床的機械改造
小型龍門刨床數(shù)控改造的方法是將手動調(diào)節(jié)刀架變成由步進電動機驅(qū)動的數(shù)控刀架,Z步進電動機控制刀架在垂直方向的移動,X步進電動機控制刀架在水平方向的移動。在滑臺底座靠近滑塊的部位安裝三個接近開關(guān),在滑塊上固定一個與三個接近開關(guān)平行又在運動過程中與三個開關(guān)都能接近的滑塊位置標(biāo)志塊(鐵塊),兩者共同用于滑塊運動方向和位置的檢測。另外,在滑臺上安裝一個簡易的對刀裝置。經(jīng)過負(fù)載(摩擦力、轉(zhuǎn)動慣量等)計算,驅(qū)動刀架上下移動(Z坐標(biāo)軸)和左右移動(X坐標(biāo)軸)的步進電動機分別選用 110BF003型和 130BF003型。這兩個坐標(biāo)移動的脈沖當(dāng)量均為0.01mm。
2 刨床CNC系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)
該數(shù)控系統(tǒng)采用PC總線、主頻為100MHZ的486CPU工業(yè)控制機作主機,具有標(biāo)準(zhǔn)16位數(shù)據(jù)總線和擴展功能靈活的插板式結(jié)構(gòu),可根據(jù)系統(tǒng)要求,進行結(jié)構(gòu)最優(yōu)化配置。刨床CNC系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu) 該數(shù)控系統(tǒng)利用IO/TIMER(并行輸入輸出/定時器)接口板上的8255A來控制兩個步進電動機的運動,接收滑臺回程和位置傳感器信號、刀架限位開關(guān)信號、功能選擇開關(guān)信號,接口板上的8253定時器用于步進電動機中斷運行服務(wù)程序,時鐘頻率為2MHz。
3 刨床CNC系統(tǒng)軟件
刨床CNC系統(tǒng)軟件以Windows操作系統(tǒng)為平臺,采用模塊化、結(jié)構(gòu)化的C語言編程,系統(tǒng)軟件的界面采用了中文菜單結(jié)構(gòu),人機界面友好,操作方便。具體結(jié)構(gòu)如圖4所示。該系統(tǒng)軟件主要由三個模塊組成:程序編制、刀具位置調(diào)整和運行控制,在每一個模塊中 又分多個子模塊。
3.1 程序編制模塊
一個正確的加工程序編制必須經(jīng)過以下階段:程序編制、語法檢查、模擬仿真和刀具的干涉、過切檢查。在該 CNC軟件系統(tǒng)中,加工程序編制可采用多種方式:圖形自動編程,手工編程,列表曲線編程。列表曲線文件的數(shù)據(jù)和加工程序可以通過軟驅(qū)輸人或利用全屏幕編輯器通過鍵盤輸人,也可以通過串行通訊接口輸人。
圖形編程包括以下步驟:
(1)輪廓曲線的編輯輸人首先通過交互式圖形操作界面,按照曲線的走向輸入各段直線、圓弧、
曲線輸入后可以進行修改、放大、縮小和對稱等編輯處理。
(2)求偏置曲線對上面編輯好的曲線,按要求的刀尖半徑,生成等距曲線,即偏置曲線。
(3)自動編程將偏置曲線按照給定的精度要求用直線進行擬合,并轉(zhuǎn)化成G代碼加工程序。
(4)模擬仿真運行以模擬運行方式運行加工程序,并動態(tài)地顯示刀尖運動軌跡。如果加工程序正確,模擬顯示的軌跡會與前面的偏置曲線相重合。
列表曲線的編程也是在圖形編程界面下進行。首先讀人列表曲線數(shù)據(jù)文件,按照數(shù)據(jù)文件中點的順序,相鄰點以直線相連,并顯示出來。然后在此基礎(chǔ)上進行樣條擬合、光順和偏置處理,再按精度要求離散成小段直線,并自動生成加工程序。
交互式圖形編程和模擬仿真運行,使得復(fù)雜曲線和列表曲線加工程序的編制不僅效率高,而且方便、直觀、可靠。
CNC系統(tǒng)管理程序
程序編制 刀具位置調(diào)整 運行控制 圖形編程
手工編程 列表曲線編程 模擬運行 手動運行
點動運行 自動對刀 快速空運行 自動運行
點動運行 手動運行
3.2 運行控制
該CNC系統(tǒng)的運行主要包括以下方式:自動運行、快速空運行、手動運行和點動運行。
&n